五分廠精煉火開啟3.0時(shí)代
通過(guò)二十天的緊張施工,9月17日五分廠五二二車間精煉熔鉛火正式點(diǎn)火試機(jī),從此五分廠精煉火開始了3.0時(shí)代。
8月初,分廠發(fā)現(xiàn)五二二車間精煉鍋有漏鉛現(xiàn)象,吊鍋檢查后發(fā)現(xiàn)原來(lái)老爐膛嚴(yán)重變形,爐底裂縫貫通串火,便第一時(shí)間上報(bào)主管副總經(jīng)理盧均勝。他第一時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)辦公,對(duì)老爐用氣量、鑄型鍋的使用時(shí)間、鍋數(shù)進(jìn)行全面的了解,隨即決定對(duì)火進(jìn)行改造,拆建為目前國(guó)內(nèi)最為先進(jìn)的蓄熱體熔鉛爐。
此次改火是五分廠第三代爐火的改造,第一代為燒碳火,燒煤炭每鍋鉛燒炭65kg左右,并且鍋溫升的慢,升起來(lái)后,溫度不易控制,造成熔鉛鍋易損壞。第二代使用燃?xì)庾鳛槿坫U鍋的燃料,爐膛結(jié)構(gòu)沒有改變,單體火嘴燃燒,燃?xì)饫寐什桓,排煙溫度高,燃(xì)庀拇;爐膛內(nèi)局部高溫,造成熔鉛鍋易變形,壽命縮短。這一次升級(jí)換代,徹底改變了爐膛內(nèi)的結(jié)構(gòu),采用雙燃燒室,電腦自動(dòng)控制交替燃燒,不僅能夠有效改善局部高溫的情況,而且理論上還能夠延長(zhǎng)熔鉛鍋壽命。燃燒器采用陶瓷蓄熱器,交替燃燒時(shí)回收尾氣余熱,排煙溫度降低100-150度,比原來(lái)節(jié)約10-20%燃?xì)庀。而且新型燃燒機(jī)采用遠(yuǎn)程自動(dòng)電腦控制,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)燃燒狀況,操控智能簡(jiǎn)便,經(jīng)濟(jì)效益可觀,是一次飛躍性的技改工程。
半年多來(lái),五分廠在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,不斷對(duì)設(shè)備、工藝進(jìn)行改造升級(jí),不僅減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且降低了成本消耗。在今后的工作中,五分廠全體干部職工還會(huì)努力工作,不斷進(jìn)取,使各項(xiàng)工作更上一層樓。