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小技改,大成效

目前,五分廠使用的粗鉛大部分是由公司一、二、三分廠供應(yīng)的。隨著公司的發(fā)展,公司加大了小金屬的利用,由此所供應(yīng)的粗鉛有了很大的變化。其中,三分廠粗鉛含錫較高,由于錫在電解過程中與鉛的電位基本相同,易溶析到精鉛上,給精鉛的后續(xù)處理帶來了很大的麻煩,無形中也增加了煤氣的費(fèi)用,以及熔鉛鍋的使用壽命。

如何解決粗鉛中含錫的問題?被五分廠的領(lǐng)導(dǎo)提到了議事日程上。近段時間以來,分廠結(jié)合生產(chǎn)處,成立了除錫技術(shù)小組,技術(shù)小組人員通過查閱資料、走訪除錫老師等方式,并結(jié)合自己多年來的工作經(jīng)驗(yàn)大膽創(chuàng)新,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)性的操作,不斷摸索經(jīng)驗(yàn)、積累數(shù)據(jù)。經(jīng)過努力,技術(shù)小組終于從中摸索出了一套成熟的提錫操作程序,使原本含錫量高的粗鉛下降到了符合電解條件的粗鉛。

由于三分廠含錫量高的粗鉛較多,五分廠現(xiàn)有的一套除錫設(shè)備不能很好地滿足生產(chǎn),下一步,五分廠計劃利用現(xiàn)有場地,在二車間新建一套提錫設(shè)備。目前,配套設(shè)備已開始施工,建成后,每天的提錫產(chǎn)量可增加0.4噸左右,會為公司創(chuàng)造更大的效益。