小技改做出大文章
離子液脫硫是新項目,沒有原始參考數(shù)據(jù),人員操作不熟悉,工藝指標生疏,近段生產(chǎn),在操作上沒能及時調(diào)整工藝參數(shù),導致脫硫效果不好,嚴重制約二分廠還二車間生產(chǎn)。
副總經(jīng)理盧均勝要求,由二分廠廠長李廣成對離子液車間員工進行培訓,務必采取有效措施解決尾氣達標排放問題。
接受任務后,李廠長組織大家在分廠四樓會議室進行培訓學習。他跟大家具體分析了離子液脫硫塔存在的問題:一、貧液冷卻器面積過少,引起貧液進塔溫度高于45℃,甚至達到50℃左右,嚴重影響貧液吸硫效果。二、洗滌塔洗塵降溫能力差,洗滌塔煙氣溫度過高,高達47℃-48℃,影響吸硫效果。同時,還把煙氣中有毒顆粒帶入離子液,降低離子液中有效陽離子的濃度,造成浪費。
針對離子液脫硫塔設備存在的隱患,李廠長提出:只有加大富液解析程度,才能提高貧液的吸硫效果!皩嵺`是檢驗真理的唯一標準”,李廠長親自到離子液車間指導。他運用大氣壓與沸點成正比的原理,降低了再生器冷卻出口壓力,由原來正15到負2左右,降低了液體的沸點,加劇了液體的沸騰,增強了富液解析率。目前,離子液尾排二氧化硫低于排放標準,還二車間的生產(chǎn)得以穩(wěn)定。