技改、節(jié)能與我們同行
為提高工作效率,提高設(shè)備運行率,降低工人的勞動強度,我分廠對濕電除霧進行了數(shù)顯遠(yuǎn)控改進。經(jīng)過改造,取得了突破性進展,降低了員工作業(yè)強度,大大提高了工作效率。
濕電除霧需依照生產(chǎn)中煙氣中含塵的高低來調(diào)整電流,高壓靜電除塵達標(biāo)排放,環(huán)保生產(chǎn)。三分廠濕電除霧原規(guī)劃設(shè)計為就地控制,路程雖不足百米,但受地勢環(huán)境的限制,中控監(jiān)屏人員無法脫離中控室,每次調(diào)整電流時需要呼叫電工人員來回操作,極不方便。據(jù)此情況,分廠安排電儀工到現(xiàn)場實地查看地勢及線路走向,共同商討后決定把顯示屏移到控制室。經(jīng)了解,濕電除霧廠家移改所需的費用約1.8萬元,價格太高,電工負(fù)責(zé)人主動請纓該任務(wù)交給他們來完成。
說干就干,70米網(wǎng)線放過去后,數(shù)顯屏信號質(zhì)量太差,遠(yuǎn)程控制操作無法使用。大家分析原因,是不是網(wǎng)線與附近橋架內(nèi)的高壓電纜產(chǎn)生干擾,影響到信號傳輸質(zhì)量。于是,錯過高壓電纜另放網(wǎng)線,幾次三番試驗后,仍以失敗而告終。望著大家愁眉不展的面容,兩位廠長鼓勵大家:“放寬思路、解決問題的辦法總比困難多,不要局限在大問題上,從小處出發(fā)考慮,也許就成功了”。一語驚醒夢中人,是啊,怎么就忘了是不是電源模塊達不到所造成的,用萬能表測試網(wǎng)線20米處時,顯示屏電壓達到所需電壓24V,當(dāng)在40米處時測的電壓明顯達不到要求電壓,更別說在70米處了。確定了問題的根源后,大家顧不上吃中午飯,一鼓作氣在控制室端部加裝顯示屏電源模塊來提高電壓的穩(wěn)定性。當(dāng)日下午,終于將遠(yuǎn)程數(shù)顯控制移到了控制室,插上獨立電源后,顯示屏操作畫面完全展開,遠(yuǎn)程操作一切正常。
兩天的試驗改造,多次的登高爬低,面對失敗挫折沒有失去信心,喪失勇氣,反而越挫越勇。經(jīng)過幾天的運行,由于操作方便,調(diào)整電流及時,在保證達標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,比以往節(jié)約700多度。
創(chuàng)新技改無止境。分廠安排下一步需要將衛(wèi)生除塵變頻電機控制、制水系統(tǒng)、煤磨等實行集中智能中控控制。三分廠的電儀工作任重道遠(yuǎn),我們有信心迎接每一次挑戰(zhàn),為分廠的成本降低,節(jié)能降耗做出應(yīng)有的貢獻。